为积极应对当前化肥行业面对的异常严格局势,顺利实现公司提出的年内向内挖潜6000万元的指标,公司各单元各部门积极行动,全面稳步推动节能降耗、挖潜增效活动,现已获得阶段性成就。
5月下旬,原料车间经反复分析测算对比,凭据峰谷电价执行情况,将以前6条粉碎出产线上班功夫由三班三倒调整为两班三倒,避开用电顶峰时段,而在谷时段、平时段开足马力出产,整年可节约电费15万余元。
6月上旬,热电车间历时3天,对2#锅炉进行全面检建后,给煤量在原来的基础降落8.7HZ,每幼时可节约燃煤50㎏。产汽量由原来的均匀每幼时33T上升到35T左右,每幼时多产蒸汽2吨;该车间还对汽轮发电机定期吹扫,吹扫后,现每幼时可多发电300KW,每月可多创收入近15万元;配煤中心也合理调整运行功夫,避开用电顶峰高价时段,每月可节约电费近4万余元;合理调整汽机岗位3台高压汽动给水泵的转速,要求操作工凭据每班的给水压力进行勤调,在保障正常用水的情况下将原开一台高压电动给水泵停下来,全月可节约用电93600KW。
造气车间从“硬件”和“软件”两方面动手,通过加氧方式的扭转、降低CO2及造气炉上的温度、降低煤气系统阻力、不变了炉况、提高了单炉产气量等伎俩,煤耗已由原1600kg降至目前的1480kg左右,达到了阶段性的指标。该车间通过技术攻关,采取增长滑路挡灰板解决细灰进入滑路的问题,造气炉运行周期将由18个月增长到30-36个月,影响造气炉周期的“瓶颈”问题将会得到彻底解决,每年可削减维建用度300万元以上。
5月16日至29日,甲醇车间对1号合成氨冷器进行为期13天的检建,补气温度降落由检建前最高的37℃降至14℃,系统负荷降低,合成的氨增多。合成塔进口氨含量由以前的4.0%降至3.5%,更好的;ず么ッ,耽搁触媒的使用寿命。系统压差降低,由1.14Mpa降至0.80Mpa削减了系统阻力,不变设备运行,有利于设备的守护。四是循环机电流由检建前的18A降至13A左右,节约了电能。
污水零排工段引进新型压泥泵,年节电10万千瓦时。